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Synthèse Perso Des Ppe

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sur la récupération des données émises par la balance de l'A2D avec Darius, mais aussi sur le montage à transistor et relais pour la commande des moteurs avec Paul, ainsi que sur la maquette notamment l'assemblage du bâti et la mise en place des capteurs. En ce qui concerne le dossier, j'ai travaillé sur le plan et me suis occupée de la partie mécanique avec Nathan, ayant déjà travaillé sur l'électronique et notamment la commande du moteur lors des TPE l'année dernière. Lorsque nous étions confrontés à des problèmes (qui ont été plutôt nombreux !), chacun de nous était disponible pour les autres et nous avons essayé de trouver des idées

ensemble, quelle que soit la partie dont chacun s'occupait, ce qui a permis d'avoir un plus large choix de solutions et d'essayer de sélectionner les meilleures ou les plus réalisables. Cependant, lors de certaines séances nous avons été peu efficaces ou parfois mêmes désœuvrés, soit car nous nous trouvions face à des problèmes auxquelles nous n'avions pas de solution, mais aussi, parcequ'il est difficile de travailler à quatre sur une maquette. Résultats obtenus Malgré le temps passé sur notre projet (séances prévues et facultatives au lycée, mais aussi pendant les vacances), nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Il y a peut-être eu parfois un certain manque d'efficacité, mais nous avons également été confrontés a un grand nombre de problèmes qui nous ont conduits à chercher de nouvelles solutions techniques, ce qui est plutôt bien d'une certaine manière, mais qui nous ont faits perdre pas mal de temps, et qui nous aussi obligés à supprimer certaines parties de notre système. En effet, l'e-block RS232 ne fonctionnant pas, nous avons dû abandonné l'utilisation de la balance, ce qui est plutôt dommage, car la partie traitement du signal, sur laquelle j'avais commencé à travailler, me paraissait être intéressante dans notre projet et m'aurait permis d'approfondir les connaissances acquises en cours. Nous avons également passé beaucoup de temps sur le déplacement vertical de la plaque montante, et malgré cela, le phénomène d'arc-boutement subsiste encore légèrement après avoir pourtant réfléchi et testé de nombreux systèmes de guidage en translation. Bilan personnel Ces PPE, tout comme les TPE l'année dernière ont été enrichissants, me permettant de réutiliser mes connaissances mais aussi de les approfondir. Bien que le travail de groupe n'est pas toujours facile, cela m'a permis de m'affirmer en faisant part de mes idées et en les confrontant à celles des autres, ainsi que de prendre des initiatives. Cependant, dans l'ensemble tout s'est plutôt bien passé, même au niveau des relations avec les membres autres groupes qui m'ont parfois aidés et que j'ai pu aidé également. Je suis cependant assez déçue du résultat car il reste beaucoup de points à améliorer, notamment le guidage en translation pour lequel nous n'avons toujours pas trouvé la solution parfaite, puisqu'il le phénomène d'arc-boutement subsiste (peut-être un guidage précis avec une barre et une bague ou alors une deuxième liaison glissière réalisée avec deux poulies à gorge et une plaque de plexiglas mais il semble que la liaison serait alors hyperstatique). Je trouve aussi que le fait de ne pas avoir pu exploiter le signal RS232 est dommage. Nous aurions pu également certainement améliorer le système qui permet de fermer les capteurs des étages 1 et 2. Enfin, j'aurais aimé une application à la physique ou à la chimie, comme

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